2020-06-19 23:01:57 sunmedia 2160
??????? 4月27日14時(shí)25分,隨著1號(hào)裂解裝置產(chǎn)出合格乙烯產(chǎn)品,茂名石化化工1系列12套生產(chǎn)裝置大修圓滿完成。
這次大修,茂名石化科學(xué)統(tǒng)籌,精心組織,克服時(shí)間緊、任務(wù)重等實(shí)際困難,各專業(yè)排開(kāi)“雁陣”,穩(wěn)步推進(jìn)大修各項(xiàng)工作,實(shí)現(xiàn)了環(huán)保節(jié)能、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、從嚴(yán)管理的升級(jí)突破。
綠色大修催生環(huán)保節(jié)能升級(jí)
綠色低碳是這次大修的突出特點(diǎn)。在這次裝置停車(chē)過(guò)程中,茂名石化精細(xì)管理,做到了排放“不見(jiàn)天,不著地”。停車(chē)期間,12套大修裝置共收回物料2000噸,回收總值約500萬(wàn)元。
“從2009年第一次嘗試做‘零排放’方案,到現(xiàn)在已進(jìn)行到第四次,每一次都有新的優(yōu)化措施?!被し植扛苯?jīng)理鄒文楨說(shuō)。
為了確保各裝置停車(chē)做到“零排放、全回收”, 茂名石化實(shí)行了大量技改,告別以前檢修時(shí)將廢液裝槽車(chē)拍賣(mài)或直接排放的途徑,通過(guò)預(yù)制回收管線返回在運(yùn)裝置或儲(chǔ)運(yùn)車(chē)間儲(chǔ)罐、低點(diǎn)導(dǎo)淋回收等措施,實(shí)現(xiàn)變廢為寶。
節(jié)能之花遍地開(kāi)放。橡膠車(chē)間組織在運(yùn)裝置班員分批支援大修裝置,共接出300多桶膠液;全密度車(chē)間采取“計(jì)劃性進(jìn)料”原則,在裝置停車(chē)前,將丁烯和添加劑消耗一空,避免了回收;裂解車(chē)間采用定時(shí)“加減壓置換法”,使壓縮區(qū)和分離區(qū)兩個(gè)“食氮大戶”通過(guò)相互輪換用氮,大大節(jié)省了氮?dú)庥昧俊?/p>
一擲千萬(wàn),只為環(huán)保。大修前,茂名石化對(duì)1號(hào)裂解裝置燒焦氣返爐膛項(xiàng)目進(jìn)行考研、論證,確保環(huán)保治理項(xiàng)目萬(wàn)無(wú)一失。在項(xiàng)目改造過(guò)程中,茂名石化克服了11臺(tái)裂解爐管線布置比較緊湊、作業(yè)空間窄、作業(yè)量大、質(zhì)量要求“苛刻”等難題,高質(zhì)量完成環(huán)保改造項(xiàng)目。
現(xiàn)在,該項(xiàng)目成功投用。從此,裂解爐燒焦氣將告別“自由飛翔”,直接返回爐膛燃燒,不僅避免了環(huán)境污染,還由于減去了注水降溫環(huán)節(jié),節(jié)約了大量新鮮水。
技術(shù)革新催生創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)升級(jí)
技術(shù)革新開(kāi)創(chuàng)提質(zhì)增效新路子。此次大修,茂名石化同步實(shí)施技術(shù)改造和安全隱患整改項(xiàng)目共39項(xiàng),為節(jié)能降耗、提升收率打下了基礎(chǔ)。
“90分才能算及格,必須全拆?!绷呀廛?chē)間設(shè)備主任陳雄說(shuō)。整整運(yùn)轉(zhuǎn)了20年的裂解氣壓縮機(jī)組,內(nèi)部很多傳動(dòng)設(shè)備存在軸承磨損嚴(yán)重和相互配合不到位等現(xiàn)象。尤其是裂解氣壓縮機(jī)透平磨損嚴(yán)重,使得透平效率低下,超負(fù)荷運(yùn)行。在此前的大修和檢修中,由于壓縮機(jī)組內(nèi)部都是進(jìn)口配件,在技術(shù)方面要求精確,都是因?yàn)椴鸩幌聛?lái)、沒(méi)有配件等因素,遺憾錯(cuò)過(guò)。
水到渠成,關(guān)鍵在渠。對(duì)于三大機(jī)組在之前檢修中拆不下來(lái)的零配件,化工分部“開(kāi)渠引路”,提前兩年提報(bào)配件,根據(jù)外國(guó)專家的圖紙?zhí)崆白龊糜?jì)劃,為壓縮機(jī)檢修備足“糧草”。
開(kāi)蓋后,透平流通部分結(jié)鹽嚴(yán)重,聚合物結(jié)焦程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出檢修前的設(shè)想。普通的高壓水清洗,需要先進(jìn)行切割,但高溫下聚合物容易揮發(fā),存在較大的安全隱患。對(duì)此,茂名石化大膽創(chuàng)新,首次引進(jìn)水刀切割的新技術(shù),實(shí)現(xiàn)了安全切割。
在檢修過(guò)程中,茂名石化召集外專、專區(qū)工程師、技術(shù)骨干,邀請(qǐng)專門(mén)負(fù)責(zé)調(diào)試的廠家密切配合,終于實(shí)現(xiàn)了壓縮機(jī)C300的所有傳動(dòng)機(jī)構(gòu)“大換血”,解決了壓縮機(jī)C300一段吸入壓力高等瓶頸問(wèn)題,進(jìn)一步提高了機(jī)組運(yùn)行效率。
技改項(xiàng)目完美收官。通過(guò)此次大修,茂名石化將1號(hào)高壓裝置、全密度裝置控制室搬遷到聚烯烴聯(lián)合中控室,實(shí)現(xiàn)了“三聚”車(chē)間的7套生產(chǎn)裝置集中控制、全流程操作,提高了生產(chǎn)管理效率。
積分考核催生從嚴(yán)管理升級(jí)
此次大修,茂名石化首次在大修中使用承包商積分考核。每日,安環(huán)、機(jī)動(dòng)專業(yè)對(duì)檢修現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行全方位、無(wú)死角的監(jiān)督檢查,對(duì)承包商違章行為累計(jì)扣分,并及時(shí)進(jìn)行“曝光”,分?jǐn)?shù)一旦跌破“及格線”,便將該承包商清除出廠。大修期間,化工分部檢查發(fā)現(xiàn)安全問(wèn)題184項(xiàng)、質(zhì)量問(wèn)題109項(xiàng)、TnPM問(wèn)題135項(xiàng)、進(jìn)度問(wèn)題30項(xiàng),考核承包商458項(xiàng),扣款19.2萬(wàn)元,對(duì)施工單位起到有力的震懾作用。
從嚴(yán)管理并不代表“無(wú)情”。 茂名石化根據(jù)公司承包商文明法則、承包商管理要求和施工管理要求,監(jiān)督承包商建立安全、質(zhì)量、TnPM自主管理體系,為安全、質(zhì)量、文明施工引路。大修期間,各承包商每日通報(bào)自查自改的問(wèn)題,積極運(yùn)轉(zhuǎn)自主管理體系,化工分部首次嘗試的“監(jiān)督+服務(wù)”管理模式初見(jiàn)成效。
光潔明亮的油視鏡,整齊排布的螺栓,一塵不染的機(jī)身,這是此次大修苯乙烯車(chē)間三班的示范機(jī)泵—苯乙烯分離塔頂泵的現(xiàn)狀。苯乙烯車(chē)間在大修中便對(duì)此示范泵進(jìn)行同步維護(hù),通過(guò)編寫(xiě)一點(diǎn)課培訓(xùn)、制定檢查維護(hù)表等措施,對(duì)示范泵的所有隱患、缺陷全部記錄在案,跟蹤處理。
化工分部一改“直線型”設(shè)備管理模式,實(shí)行“平行型”設(shè)備管理模式,在檢修中同步進(jìn)行設(shè)備維護(hù)。分部副經(jīng)理?xiàng)顐ト试诖笮耷氨悴贾萌蝿?wù),要求每個(gè)班組都要?jiǎng)?chuàng)建一臺(tái)樣板機(jī)泵,趁裝置停下來(lái)的好時(shí)機(jī),進(jìn)行徹底整改,并以樣板機(jī)泵指導(dǎo)其它機(jī)泵的維護(hù)和管理。
“大修后,機(jī)動(dòng)處要對(duì)各班組‘示范機(jī)泵’組織評(píng)比排名,以點(diǎn)帶面,推進(jìn)機(jī)泵和其它設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)?!睏顐ト矢苯?jīng)理介紹。
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